新闻中心

公司要闻

首页 新闻中心公司要闻

防城港项目部:巧借衬模法,节约500万

发布时间:2012-09-23阅读次数:

日前,防城港项目部巧借“衬模法”,彻底解决了沉箱预制中的一个大难题,节约成本近500万元。

该工程码头作业平台为重力式沉箱结构,共有圆筒沉箱31个。沉箱高25,直径13.8,重2500吨,高细比达到1.82,国内罕见,这给沉箱预制带来了极大的技术难题。当初,滑模工艺因其快速便捷而成为该项目部的首选,可是,该沉箱自顶部向下2.5处外壁直径变为14.1,为典型的双牛腿变截面,模具滑不上去,变截面以上部分只能现浇,这样会延长工期,增加成本。如果直接采用传统的翻模工艺施工,变截面的问题固然可以避免,这样一来,模具租赁成本会成倍增加,模具堆放场地要扩大,加快材料周转,工期也会延缓。

如何才能让滑模模具顺利滑过双牛腿变截面呢?正当大伙都为这事一筹莫展之时,业主发来警告:如果工期再赶不上,就得接受巨额罚款!得到这消息,项目部上上下下更是愁眉紧锁。一天傍晚,几名技术员沿着围堰散步,看到远处电厂高耸的烟囱,无意间聊起了烟囱使用的衬模法。

“我们为何不借用衬模法呢?”一名技术员忽然说道。

“好主意!”大家不约而同赞成。经过一番激烈的论证,一个全新的方案出炉了。只要按变截面结构宽度做好衬模,开始滑升时,衬模随外模一起向上滑升,当滑升至变截面时将衬模与外模脱开,衬模通过锥形螺母和钢筋连接加固,停止不动,外模继续向上滑升。如此,双牛腿变截面难题迎刃而解。

衬模法的使用,将沉箱预制由原定的单个150小时降为96小时,整个工期较传统翻模法缩短3个月,减少了材料周转,节约场地、钢模、脚手架、吊机等租赁费用及人工成本近500万元。(李安辉)

二航网群 Network group
企业信箱 Enterprise mailbox