“海上深基坑施工,连接钢管桩的锁口搞不好,海水就会从侧壁渗进来。为把钢管桩结合得更密实,我们可没少花心思啊!”连云港跨海大桥总工季英俊,望着眼前庞大的钢管桩围堰说。
深基坑施工,往往都用常规的刚吊箱、整体钢围堰方案。二航局连云港跨海大桥采用的却是CO型锁扣钢管桩围堰。
大桥主通航孔水域,最高潮位与封底高差为11.4米,常规的刚吊箱、整体钢围堰施工方案需调用大型起重船,大桥桥址位于海边超厚淤泥层上,退潮后大部分区域水位很浅,起重船施工受到严重限制,无法精确定位,费用也高昂,显然不可取。讨论会上,又有人提议采用重型钢板桩围堰,但核算结果表明,该方法不能完全“hold住”11.4米的水头差,这一提议也“流产”了。
几个通宵论证下来,大伙才找到了突破口,提出采用钢管桩围堰的设想。
钢管桩围堰可提高围堰强度,但11.4米的水头差却不允许钢管桩连接的关键部位——锁口,有任何缝隙。这下,围堰可全靠这锁口来“当家”了。传统的T型、H型、L型的钢管桩锁口缝隙都较大,若沿用,要耗费大量资源进行后续堵漏不说,还可能引发安全问题。潮涨潮落会使钢管桩围堰的侧壁承受时刻变化的高水压。如何找出一种完美的锁口,将汹涌的海水拒之门外?这成了解决问题的关键。经多方查证,并无现成锁口可用,这让技术骨干们又碰了一鼻子灰。
“没有现成的,咱们就自己做!”会议室里,项目经理咬咬牙、斩钉截铁说着。经过反复设计、计算、试验和改进,大伙儿最终琢磨出了闭合程度最大的“CO型钢管桩锁口”。
技术员唐寅介绍:“我们在原钢管桩的两侧分别加焊了直径133毫米的“O”型锁口和直径152毫米的“C”型锁口,由此组成CO型锁口钢管桩。“C”型锁口开口80毫米且锁口外侧巧妙地设置成楔形,利于锁口间紧密结合,止水效果良好。”施工时,将一根钢管桩的“O”型端口直接插进另一根钢管桩的“C”型端口,简易高效,最大程度减少漏水可能。
季英俊说:“传统钢板桩围堰强度和稳定性不足、需要设置多道围檩做支撑、止水效果差、需要后期反复堵漏,CO型钢管桩围堰恰能克服这些缺点。”
目前,CO型钢管桩围堰已经在大桥中成功实践,施工进度提前了近一个月,降低了海洋环境超厚淤泥层中深基坑承台的施工难度及安全风险,并且还获得了实用新型专利。大家都说是“C”和“O”取得的“婚姻证书”。
(任婷婷 和秀娟)