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“小革新”化解“大风险”

发布时间:2021-01-06阅读次数:

        

“现在安心了,之前睡觉不踏实,手里常捏一把汗”,技术负责人林小弟笑道,因为公司承建的南通港陆岛管线桥支座更换提前了20天完工。

 

该管线桥位于黄海大桥旁边,桥长近11公里,需要更换“锈蚀、位移超限”的桥梁支座630个。

 

回忆当初拿到这个订单时,林小弟感叹道,当时是有人欢喜有人忧,毕竟是公司首次承建桥梁支座更换业务,经验不足,更忧心的是,支座更换施工中,业主要求是桥上的高压液化天然气管道正常运行,“常规的支座更换涉及油漆作业、电焊动火作业” ,还有顶升不同步或顶升过高极易损坏高压天然气管道,这种管道有意外,它的爆炸威力相当于导弹,必须要做到万无一失。

 

面对黄海的冬季寒潮,冷风飕飕,海流湍急,林小弟与设备骨干以“五小成果”来寻找破招,“世上无难事,只要肯登攀”,他们学习取经,同行的“他山之石”为我所用,再根据实际情况搞技术小革新。

 

起初遇到了一些挫折,经过摸索试验后,获得了成功,最终采用了液压千斤顶同步顶升设备,并优化了工艺。“这桥1跨是3榀箱梁,3榀箱梁重约300吨,液压千斤顶同步顶升设备同时顶升3榀箱梁,先均衡地顶升5毫米,然后取出支座,再回落箱梁到2毫米时进行新支座更换。

 

不论顶升还是平移,通过精密水准仪和位移传感器监控,整个操作都在中央控制室内完成。通过技术革新,我们成功将支座施工精度控制在0.1毫米误差内,差不多就是1根头发丝,这比常规施工精度提升了5倍,” 林小弟介绍道:“此外,在施工中,我们采取了禁止施工车辆的通行,禁止桥面堆载材料来保安全,经过多次检测,桥梁体及天然气管道状况一直很好。”

 

这项有顶升高度限制的支座更换的技术革新,还在运营中的桥梁中实施,不止保安全,施工效率比以往的提升了20%,正常每天能对3跨9榀箱梁支座进行更换。何战胜

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