4月18日下午,菲律宾K港项目第二个取水头徐徐下沉,稳坐在15米深度的海床上,标志着本项目取水头安装圆满完成。
该项目取水头设计为两个预制钢筋混凝土空心圆柱体,单个取水头直径19.2米,高11.8m,总重约2000吨。整个安装过程要经过预制、跨境航运、现场转运、定位、注水下沉等施工环节。为了降低现场预制施工风险,项目采取在国内专业沉箱预制场预制,使用半潜驳跨境航运至施工现场的方式。
在安装施工过程中,项目部精心筹划,认真组织,措施有效。在现场无大型起重船的情况下,对取水头进水预留孔进行封闭止水处理,充分利用自浮原理和打桩船辅助拖带的方法,成功实现大型取水头在施工现场的转运作业。为了保证取水头安装精度,项目部采取施打定位桩,在取水头顶面加焊限位型工字钢进行精确定位,然后向取水头内注水,在取水头自重、浮力的共同作用下实现最终安装的方案。
取水头是整个电厂项目最大的单个构件,其隐蔽性大,不可控因素高,风险大,一直以来,业主、总包等都高度重视,同时也成为电厂施工的焦点。在公司的关心和帮助下,项目部群策群力,反复论证,认真组织,克服了长距离跨界航运、安装现场航道水深不足、无大型起重设备、无参照定位等诸多困难,成功将两个取水头精装到位。通过测量检验,安装误差在设计允许范围内,安装质量可靠,风险可控,并得到业主的充分认可。(吴开锐 邢友亮 文国峰)