“小改变”成就大效益
装备分公司南京四桥南北引桥架梁项目部积极行动,在确保安全生产的前提下,通过改进施工工艺、优化人员配置、挖潜设备性能,提高了作业效率,降低了施工成本。项目部通过三个“小改变”,使箱梁架设由原来10天一孔提高到现在的5天一孔,为确保工程如期完工创造了条件,为企业创造了可观的经济效益。
一是改善吊装工艺。原有的吊装工艺复杂,架梁作业存在很多弊端。首先是吊梁时吊具旋转电机连接线接在操作室,起勾落勾都需要专人收放电缆线,且电缆又长又重,在起勾落勾时有卷入滑轮组的危险;其次是吊装时吊具纵向调整油缸不起作用,由于挂梁时不需要精调,这样既浪费了时间又花了力气。对此,项目部对吊装工艺做了改进,即在吊装时将吊具调正并拆掉电缆线,将纵向调整油缸固定不安装,使吊装效率大大提高。
二是改善安全性能。架桥机在纵移时,由于前桥墩顶部有高度2米左右预埋混凝土钢筋,使架桥机前支腿无法通过。原来的做法是将前支腿拆掉,用配重10吨的行车将其吊起开到前导梁最前端,然后纵移。由于跨度大,架桥机悬空量大,原本用来当配重的10吨行车又开到了最前端,因而降低了过孔安全系数。况且,当安装前支腿时需要开动10吨行车,造成晃动,也严重影响施工安全。为此,项目部将架桥机前支腿活动铰座改为旋转量更大的铰座,并辅以手动葫芦将前支腿斜拉45度,10吨行车依旧在后导梁做配重。此举确保了架梁作业的安全性,同时也减少了工作量。
三是优化人员配置。为增强员工工作的积极性和提高工作技能,项目部一改传统的人员组织模式,在项目部试行开展了“本周我是机长活动”。打破原来由机长和副机长组织施工的常规,排定“角色机长”表,每一孔梁的纵移和吊装施工由角色机长轮流指挥,机长和副机长监督,这样一来每个架梁队员都可以熟悉全部架梁工艺流程,成为一个真正的多面手,打破了定机、定人、定岗的状况,为提高施工效率奠定了基础。(杨双)



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